我们是根据中华人民共国国家标准《企业供配电系统节能监测方法》(GB/T16664-1996)的方法来计算变压器损耗的,这里以假设对变压器补偿到0.98(因为其高压端被补偿到0.98),并以实测的电压和有功功率在功率因数补偿前后不变,的前提下做个简单的推算,确定到底能节约多少电能(反过来可以看出,它在功率因数为0.5时比0.98时多损耗的电能),由于公式比较复杂,这里不一一例出。(大家可上网查,或查看一些相应的书籍,都有此类的公式)
变压器功率因数为0.5时,实测变压器输出有功功率为2546 kW、无功功率为4465 kvar、平均输出电流274A、输入电压34.9kV,这时计算得变压器的日无功损耗4697 kvarh,日有功损耗535 kW h,负载系数为0.25。
以输入电压和输出的有功功率不变的假设条件下,将功率因数补偿到0.98,经推算得到变压器平均输出电流为142A、日无功损耗3008 kvarh、日有功损耗440 kW h,负载系数为0.12。
由上可知这台变压器的负载轻了,日损耗电量可减少95 kW h,以年运行6000小时计算,可节约23750 kW h的电能。以0.5元/ kW h计算,年可减少11875元的电费开支。
其另一台变压器的运行功率因数为0.74,这时的输出有功功率为3137 kW、无功功率为2675 kvar、平均输出电流234A,这时计算得变压器的日无功损耗4211 kvarh,日有功损耗472 kW h,负载系数0.42。
以输入电压和输出的有功功率不变的假设条件下,将功率因数补偿到0.98,经推算得到变压器平均输出电流为177A、日有功损耗394 kW h、日无功损耗2964 kvarh,负载系数0.32。
同样这台变压器的负载轻了,日损耗电量减少78kWh,以年运行6000小时计算,可节约19500 kW h,以0.5元/ kW h计算,年可减少9750元的电费开支。这样这两台变压器如果进行改造后,年可节电43250 kW h,年可减少电费开支21625元。
如果算上各车间的变压器损耗,因为它们的功率因数也很低,它们的功率因数加权到主变压器上,以及加上输电线路的损耗,所以这企业的线损将是上述的2~3倍,也就是如果采取分组补偿等措施,年可节电43000~129000 kW h,年可减少电费开支22000~66000元,相当可观。
2、输配电线路
在输配电线路上提高功率因数也是如此,这里以上述A公司的输配电线路为例,因为线路上的电流较均匀,完全有可能把功率因数提高到0.95,因而较有代表性。线路长130m,截面积150㎜2,铜质电缆入地至车间,实测电压400V、电流190A、功率因数为0.34、日输送有功电量1074kWh,计算得日有功损耗为49.6 kW h。
现以线路的电压不变及线路输送的有功功率不变来推算,当线路功率因数为0.95时,其电流为68A,计算得线路日有功损耗为6 kW h。
由上推算得这条输电线路的功率因数从0.34提高到0.95时,日可减少线损电量43.6 kW h,如以年运行6000小时计算,年可节约电量10900 kW h,以0.5元/ kW h计算,年可节约5450元的电费开支。这仅只是一条输配电线路计算量!这个企业的另外有四条线路情况跟这条线路差不多,这里就不再一一推算了,那么上面的量乘上5倍,就是27000元,这将不是个小数字。
然而这些电量在看不到的情况下,白白损耗掉了,还增加了电费开支!
推开来想,全市又有多少这样的企业,全国呢!积累起来将是很大的数字。因此要加强管理,增强节能意识,这些钱是比较容易省下来的。
我今天在这里说的,是希望能引起各企业的重视,如果能让企业管理者看得到这个损失,他也许会马上会采取措施把钱给省下来的。但是看不到的话,那就放任自流了。
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